數(shù)控剪板機(jī)后擋料裝置如何進(jìn)行整體升級(jí)改造?
數(shù)控剪板機(jī)后擋料裝置具有翻轉(zhuǎn)功能,自投入至今,經(jīng)常出現(xiàn)因后擋料裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜造成設(shè)備加工剛性差,維修難度大,板料剪切后有大小頭現(xiàn)象等問(wèn)題。
1.數(shù)控剪板機(jī)后擋料裝置翻轉(zhuǎn)功能簡(jiǎn)介
后擋料板通過(guò)旋轉(zhuǎn)座安裝在滾珠絲桿副的滾珠絲母座上,帶自鎖功能的變頻電機(jī)通過(guò)鏈輪鏈條驅(qū)動(dòng)滾珠絲桿副,翻轉(zhuǎn)氣缸活塞桿的伸出和縮回帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)座實(shí)現(xiàn)翻轉(zhuǎn)功能,能自動(dòng)定位剪切超過(guò)lm的板料。
2.數(shù)控剪板機(jī)后擋料裝置設(shè)備現(xiàn)狀
(1)為了實(shí)現(xiàn)后擋料板的翻轉(zhuǎn)功能,后擋料板與滾珠絲母座不直接連接,而是通過(guò)旋轉(zhuǎn)座連接,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜且剛性及連接可靠性較差,在剪板送料撞擊力下,易變形和移位。隨著設(shè)備的更新,現(xiàn)剪切1m以上的板料是使用帶進(jìn)、出料輥道的專用開(kāi)板機(jī)來(lái)完成的,所以具備翻轉(zhuǎn)功能的剪板機(jī)完全用不上。
(2)后擋料裝置傳動(dòng)滾珠絲桿直徑過(guò)小,公稱直徑為25mm,軸頸處多次斷裂;滾珠絲母座采用矩形導(dǎo)軌導(dǎo)向,導(dǎo)向部位配合精度低,受力不好,導(dǎo)致滾珠絲母座多次開(kāi)裂損壞。
(3)4m長(zhǎng)的后擋料板結(jié)構(gòu)易變形,與下刀片的平行度難以保證,造成剪切產(chǎn)品出現(xiàn)大小頭。當(dāng)后擋料板變形較小時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)安裝在后擋料板上的調(diào)整螺桿來(lái)校正變形;變形過(guò)大時(shí),靠調(diào)整螺桿無(wú)法調(diào)整,需要拆下后擋料板,在壓力機(jī)上進(jìn)行粗校正,再通過(guò)數(shù)控銑床銑平擋料面。針對(duì)后擋料板結(jié)構(gòu)比較單薄易變形情況,前期進(jìn)行過(guò)改造,在4m長(zhǎng)的直角擋料板上多處焊加強(qiáng)筋來(lái)提高剛性并在后擋料板擋料面上加焊一定厚度的整體墊板,當(dāng)后擋料板變形量過(guò)大時(shí),保證有一定的加工余量。從實(shí)際使用情況來(lái)看,前期改造有一定效果,但剛性仍不足,在壓力機(jī)上調(diào)整及數(shù)控銑床上加工帶來(lái)的維修工作量太大。
3.數(shù)控剪板機(jī)后擋料裝置處理措施
(1)后擋料板翻轉(zhuǎn)功能影響剛性和連接的可靠性,且此項(xiàng)功能在設(shè)備上用不上,改造時(shí),取消該功能,將后擋料板與滾珠絲母座直接連接。
(2)滾珠絲桿直徑,并將滾珠絲母座的矩形導(dǎo)軌導(dǎo)向改造成圓柱導(dǎo)桿導(dǎo)向。
(3)數(shù)控剪板機(jī)后擋料板結(jié)構(gòu)單薄易變形,改造后在后擋料板全長(zhǎng)上加焊整體筋板以增強(qiáng)其剛性并在后擋料板擋料面上分段加裝等高方墊塊。方墊塊與后擋料板擋料面用螺栓連接,當(dāng)4m長(zhǎng)的后擋料板局部變形時(shí),通過(guò)在方墊塊下塞薄銅皮就可校正,與以前的改造方案相比較,現(xiàn)在維修的工作量很小。